9月28日,隨著進柜閥打開收氣,公司20萬立方米煤氣柜圓滿完成檢修并投入運行。在這場“大會戰(zhàn)”中,公司氣體保供團隊發(fā)揚“敢打硬仗、善作善成”的實干作風(fēng),先后完成29項檢修項目,實現(xiàn)了安全管理、作業(yè)能力、管理效能的提升,為公司生產(chǎn)經(jīng)營筑牢堅實能源保供根基。
嚴抓過程管控 筑牢安全防線
面對涉及的吊裝、動火、受限空間、高處作業(yè)等13類高風(fēng)險作業(yè),公司氣體保供團隊系統(tǒng)構(gòu)建覆蓋全員、全過程、全方位的安全管控體系。創(chuàng)新實施“三級防護+雙監(jiān)護”機制,在作業(yè)人員自身防護的基礎(chǔ)上,增設(shè)班組互保與區(qū)域聯(lián)防,每處高風(fēng)險作業(yè)點安排一名專業(yè)負責(zé)人和一名專職安全員共同監(jiān)護,實現(xiàn)雙監(jiān)督、雙保險。作業(yè)前全員開展風(fēng)險辨識和事故預(yù)想,嚴格執(zhí)行“一作業(yè)一方案”。受限空間作業(yè)落實“通風(fēng)-檢測-登記-作業(yè)”四步法,實時監(jiān)測氣體濃度,數(shù)據(jù)每30分鐘自動上傳至監(jiān)控平臺,并由項目負責(zé)人與安全員實施“雙盯控”,真正做到安全無盲區(qū)、管控?zé)o遺漏。
提升作業(yè)能力 練就過硬本領(lǐng)
公司氣體保供團隊主動承接原外委單位的檢修任務(wù),對287根鋼絲繩及56個導(dǎo)輪進行自主更換,實現(xiàn)從“輔助參與”到“自主實施”的能力跨越。推行“師徒帶教+模擬實訓(xùn)”模式,邀請廠方專家培訓(xùn),利用廢舊部件搭建仿真平臺開展實操演練,強化實戰(zhàn)能力。
在檢修過程中,通過實踐摸索自主制作可折疊掛吊平臺,具備移動滑輪和折疊擴展結(jié)構(gòu),支持3人高空協(xié)同作業(yè),有效克服了狹小空間的環(huán)境限制。針對導(dǎo)輪更換工藝,自制輪軸安裝支架,實現(xiàn)快速對中,使更換效率提升20%。在鋼絲繩更換中,通過流程優(yōu)化和工具改進,單次作業(yè)時間減少2小時,實現(xiàn)效率與安全雙提升。
工藝技術(shù)創(chuàng)新 精打細算降本
在煤氣柜檢修吹掃環(huán)節(jié),公司氣體保供團隊創(chuàng)新氮氣吹掃工藝,保持氣柜低位靜止,以恒定壓力的氮氣分段吹掃,避免柜體反復(fù)升降帶來的時間損失和能源損耗。新的吹掃工藝使吹掃工期縮短24小時,不僅避免了煤氣供應(yīng)波動,保障了生產(chǎn)穩(wěn)定運行,而且節(jié)約氮氣約24萬立方米。同時,參檢人員堅持自主檢修和“能用不領(lǐng)新、能修不舍棄”的原則,對舊螺栓、墊片等清洗探傷、篩選復(fù)用,修舊利廢創(chuàng)效3000余元,節(jié)約外委費用23萬余元,顯著降低了檢修費用。
完善管理機制 激發(fā)團隊活力
此次檢修中,公司氣體保供團隊全面實施項目負責(zé)制,將大修任務(wù)分解為多個專項組,選派青年骨干擔(dān)任組長,嚴格執(zhí)行“一活一單”制度,明確“誰作業(yè)、誰簽字、誰負責(zé)”,確保責(zé)任可追溯、質(zhì)量可控制。建立每日復(fù)盤機制,利用班后會時間召開現(xiàn)場復(fù)盤會,圍繞當(dāng)日作業(yè)難點進行集體討論,做到“問題不過夜、經(jīng)驗實時傳”,持續(xù)優(yōu)化組織流程,提升團隊協(xié)同效能。同時,嚴格推行“賽馬”機制,將作業(yè)安全、質(zhì)量、效率等指標進行量化積分排名,有效激發(fā)團隊爭先意識和工作積極性,為今后長周期、高質(zhì)量設(shè)備管理奠定了堅實人才基礎(chǔ)。
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號