5月份,軋鋼廠棒三作業(yè)區(qū)全體干部職工按照“持續(xù)練好內功,抓好降本增效主線”工作要求,緊盯目標,集智凝智破解生產難題,不斷優(yōu)化生產過程,降低生產成本,助力企業(yè)打贏降本增效翻身仗。
冷床加裝導向輪,降低誤機提指標
冷床后區(qū)輸出輥道整體擴能改造后,產能得到有效釋放,但生產φ16規(guī)格72米、90米倍尺難以甩直,導致成品尾鋼彎曲,嚴重影響經濟指標。為解決這一難題,技術人員決定在72米、90米排鋼鏈鏈架下方安裝導向輪,使排鋼鏈在導向輪的作用下改變行走方向。改造后,上線使用效果良好,軋制φ16規(guī)格72米、90米倍尺得到有效甩直,確保了鋼材質量,同時減少倍尺切損0.05%,年綜合創(chuàng)效18萬元。
小螺母大作用,穩(wěn)定生產降成本
由于2號飛剪前跑槽長期使用磨損和晃動較大,剪切時存在鋼頭未剪斷現(xiàn)象,導致13架、14架進口出現(xiàn)堆鋼,造成廢鋼并產生誤機。為解決這一難題,經技術人員現(xiàn)場勘查研究討論,決定更換2號飛剪前跑槽,同時在跑槽兩側加裝調節(jié)螺母,若跑槽出現(xiàn)破損,只需調節(jié)螺母調節(jié)跑槽高度,即可實現(xiàn)中軋來料剪切受力均勻。此舉優(yōu)化了生產過程,杜絕了誤機和廢鋼產生,年綜合創(chuàng)效26萬元。
改造水管分配器,保護設備降損耗
冷卻水管在生產過程中至關重要,若冷卻水管分配器出現(xiàn)問題,易導致粗中軋軋輥和導衛(wèi)燒槽、燒輥,影響生產。針對這一問題,經技術人員現(xiàn)場查看,決定在冷卻主管道上重新開孔,采用DN40接頭代替原先水管接頭,使粗中軋導衛(wèi)水管分配器使用統(tǒng)一,冷卻效果最優(yōu)。改造后,軋輥和導衛(wèi)設備冷卻水量得到有效保障,大幅降低了備件成本,年綜合創(chuàng)效15萬元。
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號